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北京首钢股份有限公司高速线材厂
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【高速线材厂领导名录】

厂长:杨鸿伟

副厂长:刘新华

党委书记:孙建民

纪委书记:孙建民

工会主席:孙建民

(董中华)

【概况】 北京首钢股份有限公司高速线材厂有6条摩根三代高速线材生产线和1条高强度机械制造用钢生产线。其中,高速线材生产线经过多次改造升级,可生产直径5.5~14毫米18个规格80多种线材;精品棒材生产线关键设备、控制系统从意大利Pomini公司引进,采用与2000版质量管理体系兼容的工艺技术、控制系统、ERP管理,生产直径14~80毫米圆钢直条、14~50毫米大盘卷,包括轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、抽油杆钢、标准件用钢等。高速线材厂下设“四科两室”和3个生产区域,在册职工1076人,在岗982人,平均年龄39岁,其中,有大学本科及以上学历124人,大专学历165人;高级职称12人,中级职称44人;高级技师13人,技师74人,高级工241人,中级工296人。

2009年,高速线材厂深入开展学习实践活动,应对严峻形势,克服设备老化加重、生产不平衡、产品结构复杂、市场竞争加剧等困难,实施“双五”目标成本倒推机制,以打造物美价廉的产品为目标,以持续创新工程为载体,以降低电耗为突破口,最大限度发挥首钢精品长材的竞争优势,保持生产经营和职工队伍稳定,干部职工经受了考验,厂领导班子获得“首钢六好班子”称号。

(董中华)

【年度指标】 2009年,高速线材厂生产棒线材239万吨,超计划7万吨;拳头产品164万吨,拳头产品比68.68%;其中,棒材产量58.9万吨,棒材拳头产品比99.87%,棒材成材率96.82%,同比提高0.68个百分点;线材成材率97.77%,同比提高0.13个百分点;吨材电耗104.15千瓦时/吨,同比降低5千瓦时/吨;其中,棒材平均电耗77.45千瓦时/吨,同比降低10千瓦时/吨;增收节支降成本6369万元,总成本同比降低12081万元,单位成本同比降低51.64元/吨;在岗职工实物劳产率2365吨/人年,同比提高29.69吨/人年。

(董中华)

【品种质量】 年内,高速线材厂围绕长材高端产品挖掘潜力,把用户的要求作为生产标准。开发生产新产品1.56万吨,其中用SGM-80盘条生产的H80焊丝通过中国石油产品鉴定和西安管材质检中心第三方认证,批量用于西气东输二线管线钢焊接。开发生产3130、40CrMnMoA抽油杆产品,满足客户需求,达到量产条件,其中3130高强度油杆钢用于制作耐腐蚀抽油杆,加工后全部出口美国,提高了首钢抽油杆钢的知名度。开发B7、20MnTiB、SCM435合金冷镦钢大盘卷,用于生产高强度级别的标准件,部分产品填补了国内空白。铁路弹扣用弹簧钢具备量产能力。与用户合作开发直径14毫米60Si2MnA产品。解决脱碳、尺寸正差、表面质量等问题,完全满足了用户要求,达到量产条件,产品性能和质量处于行业领先水平。根据用户需求,克服轴承钢低温卷曲、小规格卷型、缓冷条件等困难,开发出新产品,填补了首钢小规格轴承钢盘卷的空白。用户质量异议同比减少14件。2个产品新获中国冶金产品实物质量“金杯奖”。

(董中华)

【降成本1.2亿元】 年内,高速线材厂推行目标成本倒推机制,提高认识,细抠指标,严压费用,落实责任,制订提高成材率,降低电耗、燃耗、动力消耗、修理费、办公费用六个方面60多项措施。把目标成本量化成标准机时产量、标准成材率、标准电耗等指标,实行成本项目标准化管理;领用备件、材料逐级签认,实行消耗标准化管理;各区域按照钢种、规格分解消耗指标,进一步细化管理,实行钢种、规格标准化生产;以降低电耗为突破口,按班次、品种、规格考核;主管厂领导带队,拉网式查找整治跑冒滴漏;推广二区域在线监测和工艺测量监控系统,提高生产过程动态分析和管理水平;完善点检体系,强化对加热炉、电机等重点设备的检查,精心组织日、周检修;在一区域使用HRB335方坯,成功试制出HRB400产品,吨材降低成本46元;继续开展直径5.5毫米线材轧制攻关,以正公差轧制,控制中间消耗,成材率稳定在97%以上,最高达到97.37%;5.5毫米线材电耗比标准降低15~20千瓦时/吨,机时产量提高6%,尺寸精度得到改善,提高了工艺稳定性。控制设备空转电耗,一、二区域轧制大规格产品时减少在用电机数量,三区域实施蒸汽输送新方案,降低能耗。总成本同比降低12081万元,单位成本同比降低51.64元/吨,目标成本倒推取得显著效果。

(董中华)

【优化管理】 年内,高速线材厂从三个方面优化管理。一是面对销售不畅、任务不足的严峻形势,以打造“物美价廉”的产品为目标启动持续创新工程。制定《职工创新工程实施办法》、《三支人才队伍绩效考评办法》等6个制度文件,围绕“双五”目标成本倒推、打造“物美价廉”的产品,发动职工提出本单位、本岗位持续创新的目标、合理化建议、降成本措施。二是以降低电耗为突破口,推进标准化、数字化、精细化管理。汇总提出持续创新项目4批212项,其中,年初提出的139个项目完成112项,完成率达到95%,取得了生产成本大幅降低的显著效果,表彰职工合理化建议30多项。三是针对设备老化加重的情况,稳定设备运行,开展“用爱心管安全,用良心保安全”全员隐患排查活动,组织区域联合检查39次,特种设备安全检查253台套,查出处理各类隐患和问题160余项。举办按炉送钢制度、安全生产、防风防雷电等讲座22次,2100多人次听讲;举办天车、加热、轧钢、轧钢备品工等11个培训班,培训445人;258名职工参加事故预案培训和考试,全部合格。保障生产安全顺稳,实现了“国庆平安行动”目标,优化管理取得了实效。

(董中华)

【稳定设备运行】 年内,高速线材厂以8项措施稳定设备运行。一是完成二区域轧辊表面激光处理工艺试验,在保证质量前提下,轧辊使用周期延长50%,减少轧辊消耗。二是建成二区域在线监测二期项目,实时采集轧机运行数据和加热炉出钢温度,提高设备精度和标准化、数字化、精细化管理水平。三是完成三区域水除鳞改造。解决了轧制个别产品除磷不尽的问题。四是建成棒材简易修磨线,减少表面缺陷,提高产品档次和成材率。五是结合直径14~17毫米小规格产品批量生产,三区域开展硬质合金WC复合轧辊试验,比普通辊延长使用周期,提高了表面质量和生产稳定性。六是试用新型材料吐丝管,使用周期从不到7天延长到20天以上,稳定吐丝质量,减少了乱丝消耗。七是根据定尺要求,在4号剪试验优化配尺,减少通尺、短尺;优化抽油杆钢配尺回切,提高精品棒材成材率。八是针对一区域多次待产,严格用电管理,待产期日均少用电1.2万千瓦时。全厂吨钢电耗比上年减少5千瓦时,节约电费600万元。

(董中华)

【人才工作】 2009年,高速线材厂聘任14名厂级技能专家和专业技术带头人。全厂具有技师以上职业资格证书和应聘条件的职工共84人,占技能操作岗位职工的10.4%,其中28人被聘任为技师、高级技师、厂级技能操作专家。厂级技能操作专家钱继纲被聘为首钢总公司第一批技能操作专家,在总公司“三创”会上受到表彰,起到了示范作用。落实《首钢健全三支人才队伍激励机制实施方案》,完成年度职工绩效考评、职务评聘、择优升级工作。在岗职工月均收入4545元,比上年提高1.52%。

(董中华)

【党群工作】 年内,高速线材厂开展学习实践活动,班子学习16次55学时,各支部、小组学习14次。发调查问卷370份,征求意见表50份,座谈2次,131名职工参加,汇总12条意见建议,自查制订9个方面45项整改措施,逐项落实,职工满意率达到100%。高速线材厂学习实践活动得到了总公司党委的好评。交流调整中层干部13人,20人学习深造,4人晋升学历职称。30名党员走访了重点用户洛阳轴承,强化了质量意识。表彰先进党组织8个、党员示范岗7个,优秀党员54人。编发《高线通讯》46期。组织干部和有业务处置权岗位人员廉政学习4次,讲座1次,观看录像2次,170人次参加。招投标项目效能监察23次,谈话50人次,节约资金200多万元。慰问职工35人,办理困补125人次30700元,为在职职工办理住院保险,理赔39人次3万余元。为6名特困职工子女申请帮困基金18920元。自筹资金为内退、长病长休人员办理住院、意外伤害保险,工会支付意外伤害保险50%保费,深受好评。全员帮困捐款33880元。举办国庆厂庆文体活动10余项,160多人参加。高速线材厂领导班子被评为2009年度“首钢六好班子”。

(董中华)

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