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首钢迁钢公司动力分厂
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【动力分厂领导名录】

厂长:朱伟明

副厂长:王勇建 程华

(曲英传)

【概况】 迁钢动力分厂是为迁钢公司、中化公司提供风、水、汽、气动力产品的生产单位。经过一、二期和配套项目建设,主要设备有8000立方米/分钟高炉鼓风机1台,7000立方米/分钟高炉鼓风机3台,20万立方米高炉煤气柜1座,15万立方米的高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气柜各1座,8万立方米转炉煤气柜2座,空压机总站3个,喷煤空压机站2个,联合泵站3个,中水脱盐水站1个,综合水处理中心1个,以及综合管网等设施。动力分厂下设生产技术室、设备管理室、综合办公室和供风、燃气、一供水、二供水、污水处理、管道运行作业区。职工768人,其中,在册职工729人,返聘4人,外协35人。在册职工有管理人员58人,操作人员671人;大专以上学历471人;高级职称14人,中级职称7人,初级职称34人;高级技师1人,技师6人,高级工127人,中级工263人;中共党员160人。

2009年,动力分厂坚持“安全稳定保全局,真抓实干勇创新”,实施精细化管理,完善工艺,提高技术经济指标,增收节支,为提高迁钢发展质量、保证配套项目顺利投产做出了贡献。

(曲英传、付祎)

【主要指标】 2009年,动力分厂供应高炉风50.5 亿立方米,压缩风4.9 亿立方米,新水1527 万立方米,软化水154万立方米,回收高炉煤气48.1亿立方米、转炉煤气4.1亿立方米,耗用焦炉煤气4.3亿立方米。高炉风电耗小于0.07千瓦时/立方米,压缩风电耗小于0.13千瓦时/立方米,高炉煤气放散率低于30%,转炉煤气回收高于83 立方米/吨,氮气消耗低于150万立方米,除尘灰回收量超过2000吨,在满足生产需要的前提下控制总成本。

(曲英传、付祎)

【安全生产】 动力分厂始终把安全生产放在各项工作的首位。年内,通过安全教育、岗位培训、周一安全活动、事故演习等方式,增强职工安全意识。安全培训925人次,职工签订安全保证书600份,配合一高炉、二高炉检修9次,检修施工人员签订安全协议147份;分厂发出安全告知120份,安全学习材料、书刊38本。开展安全检查,检查台账100多本,抽考职工339人次,班组长38人次。组织事故演习13次。特种设备检查6次,38台压力容器进行年检,53台压力容器、32公里压力管道在线检测,24个安全阀、112个压力表、28台起重设备进行年检。查出并处理隐患48项。通过扎实工作,保证了安全生产。

(曲英传、付祎)

【增收节支】 2009年,动力分厂通过全员成本分解、技术攻关、修旧利废、精细化管理,强化成本控制,降低成本。分析废弃设备的使用价值和修复价值,修复再利用,最大限度降低修理费用。鼓励职工在工艺流程上降成本、增效益。组织修复4批37套设备,修旧利废效益140万元。

(曲英传、付祎)

【三项专利】 2009年,动力分厂获得三项专利。一是生产废水串级使用装置,通过生产废水过滤处理,串级使用,作为高炉洗气循环水的补充水,减少了进入污水处理系统的废水量和杂质量,减少了新水消耗量,年节水120万立方米,效益在200万元以上。二是沉淀池大车偷停车检测装置。一旦大车非正常停车,该装置能迅速检测并发出报警信号,为及时发现故障、缩短处理时间提供保障。三是道路截门井保护装置。该装置能缓解车辆对截门井的压力,保护地下管线顺利运行,不破坏道路平整,具有性价比高、制作简易的特点。

(姜文豪、付祎)

【合理化建议】 2009年,动力分厂采纳实施合理化建议19项,保障了设备稳定运行,减缓了干法除尘设备的腐蚀速度,提高了各系统运行的效率。其中,“空压机三站增加旁路水过滤器”、“高炉鼓风机站1号2号风机压曲线运行”的建议,节电并降低了维护费用、备件费用,年效益67.5万元。

(曲英传、付祎)

【减缓管网腐蚀】 高炉煤气有强腐蚀性,在干法除尘后通过管网送给用户使用,输送管道和用户设施会被腐蚀,这是钢铁行业的一个难题,也是动力生产的主要隐患之一。动力分厂经过试验研究,从源头控制、过程脱除、末端防护三个方面入手,解决这个难题。解决的途径是,针对干法除尘后高炉煤气中含有的强腐蚀性物质NH4Cl,研制出脱除强腐蚀性物质的系统和工艺,提高煤气凝结水的PH值,降低煤气凝结水的含盐量和电导率,减缓煤气输送管网和煤气用户设施被腐蚀的速度,保障钢铁生产安全稳定运行。该系统投入后,管网检修周期由每年4次减为2次,按每次检修周期8天计算,年节约16天,可多发电460万千瓦,节电效益230万元。此外,该系统减缓管道腐蚀速度,延长管网使用寿命,降低了凝结水的处理难度,也具有经济效益和应用价值。

(姜文豪、付祎)

【检修改造】 2009年,动力分厂完成设备改造83项。主要项目有:在柜区增加2台50立方米高压焦炉煤气储气罐;焦炉煤气加压站600回流阀执行器改传动形式;改造污水加药间石灰管;改造泥处理2号压滤机;柜区混合站增加1套热值仪;更换高炉鼓风机站1号、2号机组送风门等。充分利用9次高炉停产检修的机会消除设备隐患,共完成项目368项,其中有机械项目192项、电气项目63项、计控项目113项。此外,完成防雨防汛重点项目45项,防寒防冻重点项目115项。

(曲英传、付祎)

【动力配套项目】 迁钢配套动力项目主要有:综合水处理中心、高炉鼓风及压缩空气系统、燃气系统、综合管网。其中,综合水处理中心由1580热轧磁盘净化水处理系统、高速过滤器反洗水调节系统等13个子项组成,为转炉炼钢、精炼、连铸、1580热轧、制氧、饱和蒸汽发电等用户服务;高炉鼓风及压缩空气系统包括集中空压机站、喷煤空压机站、8000立方米/分钟高炉鼓风机各1套,主要为三高炉、配套管网用户服务;燃气系统包括新建煤气柜区、焦炉煤气加压站、三高炉干法除尘系统。截至2009年底,除了三高炉干法除尘、二柜区加压站、中水脱盐站、硅钢加热炉净环、1号、2号饱和净环系统、含油废水系统外,其他各系统已全部投产运行。

(曲英传、付祎)

【6S管理】 年内,动力分厂落实6S管理“区域四定”的要求,齐抓共管,严格检查,消除了区域不清、责任不明的点位。按照迁钢6S管理评价标准,对各区域打分测评,分出档次。对6S管理相对较差的区域,加大检查力度,督导整改。动力分厂被评为2009年迁钢6S先进单位,空压机一站、空压机二站、一联合泵站被评为迁钢6S红旗区域。

(曲英传、付祎)

【人才工作】 年内,动力分厂开展员工培训,其中,在职班组长培训39人次,职业资格取证培训164人次,特殊工种取证、复审培训367人次。在配套项目施工和投产期间,动力分厂组织培训80多次,通过课件培训、专家座谈、现场演练、事故分析等,为动力配套项目顺利投产提供了保障。考察提拔科级干部6人,管理人员20人。1个单位、4个班组被评为公司先进集体,12人被评为标兵个人。按照公开、公平的原则,改革薪酬制度。根据岗位责任、操作复杂程度、工作环境、工作量等因素,确定岗位工资等级,考核绩效,141人择优升级。

(曲英传、付祎)

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